精益项目“闯关”进行时
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99到0的转变
“一旦物料蓬仓不下料或下料不连续就容易出问题。”在东华科技(002140)熟料事业部调度会上,职工们激烈讨论着制约磨机系统连续运行的生产难题。
统计显示,近几年,一、二线原料磨因物料问题,导致止料或停磨高达99次,停机时长153.9小时,而经过一、二线石灰石及砂岩仓防蓬堵改造后,因物料蓬堵造成停机已经成为历史。
东华科技烧成车间结合其他企业成功经验,根据物料特点和现有基础及料仓结构,于停产检修时为料仓安装振动卸料装置,通过自动化间断振动避免物料结皮,杜绝蓬仓,实现蓬堵停机次数为0的突破。
据了解,该公司配料站料仓防蓬堵改造精益项目总投资55万元,从立项到完成仅用了两个月的时间,预计每年节省费用35万元、节省人工费约6万元,节省电费近20万元。
毫米之间提产量
东华科技1号熟料生产线烟室位于回转窑窑尾,有效通风面积小,严重制约产能提升。
如何将烟室扩容?公司成立精益项目攻关小组,结合水泥工业大脑精确计算,将烟室后板后扩700毫米,两侧各外扩300毫米,整体加高965毫米,增大通风面积,降低截面风速,实现烟室负压降低100帕的目标。同时优化预热器各级锥部空气炮自动振打流程,形成标准化作业文件并培训中控窑操作员。
此改造实现“毫米之间提产量”,日均产量提高80吨,创效80余万元。
风机+1,温度+40
东华科技2号熟料生产线篦冷机固定篦床处此前存在物料堆积、通风效果差等问题。
东华科技将提质增效作为精益项目课题,经测算在固定篦床处增加一台风机实现区域供风,提高通风量等,还将1号熟料线淘汰风机用作新增风室供风风机,实现修旧利废。
项目实施后温度提高40度,一小时多发电700千瓦,吨熟料成本降低 1.64元,每年节省100余万元,总投入不足10万元。
东华科技以“六精六提”融合管理作为降本增效的有力抓手,积极探索创新发展路径。从原料磨的防蓬堵改造,到熟料生产线烟室的扩容优化,再到篦冷机的升级改造,一系列精益项目的成功实施,有效解决了制约生产的难题,极大地降低了生产成本,提高了生产效率和产品质量,为公司的持续发展注入了强大动力。
来源:山东能源集团有限公司
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